

今年以来,鑫慧铜业紧扣“一企一课题”科技创新专项部署,将“富氧冶炼技术攻关研究与应用”作为战略支点,以“等不起”的紧迫感和“慢不得”的危机感,全力推进科技攻关。近日,随着一系列技改项目的成功投运,富氧冶炼技术显现出超出预期的增产降本效果,为企业注入了强劲的科技动能。


科学论证,找准破局“金钥匙”
该企业通过对《富氧冶炼技术攻关研究与应用》项目的深入论证与初步工业验证,明确指出提升系统富氧浓度是鑫慧铜业发展的必由之路。这一科学论断,统一了思想,明确了主攻方向。一季度,企业率先完成1000m³/h老制氧装置改造。运行数据显示,改造后入炉空气富氧浓度由28.2%提升至29.3%,效果立竿见影。
打破常规,按下建设“加速键”
基于一季度的成功实践,企业立即成立领导小组和工作小组,挂图作战,制定了详尽的项目计划表。全体参建人员发扬攻坚克难精神,仅用一个半月的紧张施工,便于8月底高质量完成了基建施工与设备安装调试。九月份,崭新的1000m³/h制氧装置正式投入运行,创造了项目建设的“鑫慧速度”,为降本增效赢得了宝贵时间。
成效卓著,降本增效“结硕果”
新制氧装置的投运,标志着公司富氧冶炼能力迈上新台阶。目前,系统氧浓已稳定控制在30.5%,并在此水平上实现了新一轮的降本突破:日均处理量再次提高6.87%,焦炭消耗下降8.12%,运行成本得到进一步降低;同时烟气SO2浓度提升,日均硫酸产量提高6%以上。从富氧浓度提升到焦炭消耗下降,从处理量提高到成本有效控制,这一系列关键技术指标的优化,充分证明了“一企一课题”专项攻关的前瞻性与实效性,为企业提质增效提供了坚实的科技支撑。
下一步,企业将在确保钢水套使用安全的基础上,逐步探索提高氧浓度的上限,并继续优化相关工艺技术指标,深挖装置潜能,力求将富氧冶炼的技术优势转化为更大的经济效益。
鑫慧铜业以科技创新为引领,通过精准施策和高效执行,成功将“一企一课题”从纸面方案转化为生产线上实实在在的利润,走出了一条依靠技术革新驱动内涵式增长的高质量发展之路。(王玉钦、徐晓梅)


